在電站廠房尾水隧洞開挖工程中,首先進(jìn)行的是初步開挖施工,隨后根據(jù)工程進(jìn)展,相繼完成了T2通風(fēng)豎井、壓力管道導(dǎo)井、尾調(diào)室通風(fēng)豎井、T1和T3支洞的開挖。當(dāng)施工到達(dá)主洞位置后,開始向地下廠房和出口兩個(gè)通風(fēng)豎井、廠房通風(fēng)豎井等方向開挖主洞。然而,此時(shí)的通風(fēng)效果較差,嚴(yán)重影響了正常施工。為了改善通風(fēng)條件,加速工程
在電站廠房尾水隧洞開挖工程中,首先進(jìn)行的是初步開挖施工,隨后根據(jù)工程進(jìn)展,相繼完成了T2通風(fēng)豎井、壓力管道導(dǎo)井、尾調(diào)室通風(fēng)豎井、T1和T3支洞的開挖。當(dāng)施工到達(dá)主洞位置后,開始向地下廠房和出口兩個(gè)通風(fēng)豎井、廠房通風(fēng)豎井等方向開挖主洞。然而,此時(shí)的通風(fēng)效果較差,嚴(yán)重影響了正常施工。
為了改善通風(fēng)條件,加速工程進(jìn)度,設(shè)計(jì)并施工了T4通風(fēng)豎井。原計(jì)劃采用人工正井法施工,但進(jìn)展緩慢,每月進(jìn)尺只有幾米,完成138m通風(fēng)豎井需要一年多時(shí)間,無法有效解決通風(fēng)問題。因此,決定采用LM-200型反井鉆機(jī)進(jìn)行施工,該設(shè)備可以完成傾角46°~90°、直徑114m的鉆孔,總深度達(dá)到825107m。利用反井鉆機(jī),首先調(diào)整了井位,并利用原人工開挖的6m小井作為泥漿池。在8天時(shí)間內(nèi),完成了導(dǎo)孔的施工,隨后等待4天,待導(dǎo)洞開挖到位后,接上直徑114m的擴(kuò)孔鉆頭,由下向上擴(kuò)孔,僅用15天就完成了138108m的擴(kuò)孔工作。
這一技術(shù)的應(yīng)用,不僅及時(shí)解決了尾水隧洞、尾調(diào)室、廠房開挖的通風(fēng)問題,減少了通風(fēng)時(shí)間,創(chuàng)造了良好的施工條件,加快了工程進(jìn)度,而且在堅(jiān)硬的玄武巖中成功鉆鑿反井,為今后反井鉆機(jī)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),打下了良好基礎(chǔ)。在主洞開始開挖時(shí),自然通風(fēng)效果已能滿足施工要求;對(duì)于距離較長的情況,通過在鉆孔上部安裝通風(fēng)機(jī),采取抽出式通風(fēng),有效改善了通風(fēng)效果,保證了施工安全和效率。